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来源:中国石油新闻中心
作者:中国石油新闻中心
时间:2014-12-02
与此同时,大庆炼化生产的97号高标号汽油比例在中国石油炼化企业中排名第一,生产的负35号低凝柴油满足了东北高寒地区对低凝柴油的市场需求,生产的液化气销售到东北、华北、华东、华南等地区,作为民用燃料和工业燃料得到广泛应用……
数据本身就是最有力的证明,大庆炼化以特色炼化企业发展方向为指引,正视自己的发展短板,变劣势为优势,化不利为有利,把有限的原油资源提炼出最大的效益。
今年年初以来,大庆炼化面临多项挑战:地处北端,产品运距远,成本高;原油加工量只有600万吨/年,不具有规模优势;冬季生产期长,安全生产难度大;成品油价格持续下跌,销售困难导致降量生产……这些都考验着装置的技术和人员的能力。怎么办?是墨守成规,还是执着前行?大庆炼化人毫不犹豫地选择了后者,完成了精彩的答卷。
做长“短板”,让竞争劣势变优势,牢牢掌握主动权。大庆炼化一直重视科技创新,完成了由生产型企业向科技生产型企业的转变。在炼油生产上,大庆炼化注重发挥技术优势,两套催化裂化装置都选用高产汽油和液化气的ARGG技术,成本低、能耗物耗低、丙烯收率高、汽油质量好,辛烷值(RON)达到93以上,在满足多产丙烯原料的同时兼顾了生产清洁汽油组分的需要。
炼油二厂二套ARGG装置是大庆炼化核心装置之一,针对出现两器催化剂跑损、外取热器产汽波动、汽轮机耗汽大等问题,结合实际,对二套ARGG装置实施局部改造,优化了产品分布,降低了装置能耗,提高了经济效益。
炼油一厂对100万吨/年ARGG装置实施了冷再生剂循环技术改造,使装置的轻质油收率提高了2.3个百分点,液收提高了1.9个百分点,装置能耗降低了7.45千克标油/吨。
大庆炼化以领先一步的技术培养优势,做好油品质量升级工作。2013年建成投产了汽油加氢装置,而170万吨/年柴油质量升级项目于2013年8月开工建设,采用了中国石油石油化工研究院开发的PHF柴油加氢精制技术,是具有核心竞争力的自有技术。
大庆炼化由生产型企业向科技生产型企业转变,在采用先进技术的同时,对两个专业厂开展了炼油污水治理并建设了烟气脱硫装置,彰显了企业的责任和担当。
严格管理,以制度和流程的规范来提高执行力。
大庆炼化将管理提升放到战略高度。炼油一厂先后组织修订完善了《奖金考核管理办法》《生产调度管理办法》等10余项制度流程,进一步明确了责任主体和考核内容。
炼油二厂每月对化工三剂、机物料进行核查,积极利用账外库存物资,想尽办法降低生产成本。另外,生产办定期对二套ARGG大小火炬阀、各装置安全阀副线进行检查,减少泄漏量。通过及时回收机泵维修时产生的污油等措施,使油品损失率下降0.1个百分点。
围绕打造“中国石油精品炼油生产基地”的目标而实施的一系列举措,丰富了大庆炼化特色发展的内涵,也让大庆炼化的特色之路越走越长。
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