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中石化资讯
来源:中国石化新闻网
时间:2015-05-08
2015年以来,九江石化积极落实“提质增效争一流”的各项任务,深入开展全流程优化,努力挖潜增效,提升企业经济效益。4月份,九江石化紧贴市场需求优化生产经营,各主要装置均超额完成月度生产任务,当月加工原油43.96万吨。在保持汽油、航煤等高价值产品产量不降低的前提下,努力增产车用柴油,0号车用柴油6.05万吨,环比增长62.7%,苯及二甲苯产品产量0.82万吨,取得新突破。
装置运行安全优先
4月份,各生产单位精心组织生产,严格落实责任制,干部员工强化责任意识,多家单位及时发现隐患、处理隐患,保障了装置的平稳运行。
随着炼油运行四部各装置加工负荷逐步增加,运行部采取多项措施确保装置安全平稳运行,一是优化工艺操作,各班组严格控制各项生产指标;二是加强设备管理,对高温油泵等重要设备进行全方位监控;三是加强装置操作安全,严格按照操作规范执行,加大安全操作规范管理。
为确保装置安全生产,聚丙烯车间加大员工安全培训力度,把理论知识和日常操作的典型事例有机结合起来,加深对生产装置各个单元操作要领的掌握,提升事故处理能力。动力运行部从提升环保设备管理着手,狠抓设备隐患治理,积极优化现有设备运行方式,提高环保设施运行、维护水平,确保环保设备长周期运行。
流程优化效益优先
近年来,九江石化紧跟市场,通过不断滚动优化生产方案,吨油边际效益在沿江排名逐年上升。4月1日,九江石化启动2015年全流程优化活动,利用优化模型系统,量化评估装置生产运行最优状态,力求最大限度提升装置效益。
在全厂加工方案调整到增产车柴的生产模式后,为稳定两套催化汽油总产量,压减二次柴油产量,公司重点对两套催化进行流程优化调整。为提升装置运行能力,炼油运行三部打好提前量,两套催化装置提前对吸收稳定系统做出调整,经过多次调整,两套催化装置稳定汽油蒸汽压调至夏季指标,保证指标更改后罐区成品汽油蒸汽压合格。经过优化,两套催化汽油日产量稳定在3000吨左右,优化效果明显。
为推进柴油质量升级,保证车柴生产和市场供应,增产高附加值产品,4月份,炼油运行二部将单套装置生产纳入公司柴油优化流程,1号加氢、2号加氢、4号加氢等多套装置联动,及时追踪产品质量,强化操作管理,单日产量从2700吨提高至3600吨,车柴比例大幅度提高。
产品出厂质量优先
4月7日,是中国石化第5个质量日,九江石化各单位加强生产过程质量控制,提升产品质量。
炼油运行一部6套主要运行装置,既为下游提供优质原料,又生产最终出厂产品,产品质量控制好坏直接关乎企业效益与社会责任。运行部坚持开展质量劳动竞赛,围绕“稳定产品质量,提高产品产量”开展系列优化工作,鼓励员工提出合理化建议,人人把好质量关,查找影响稳定生产的隐患,彻底消除精馏进料瓶颈,二甲苯日产量由100吨提至125吨,产品质量合格。
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