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来源:中国石化新闻网
时间:2015-07-16
截止6月底,西北油田采油三厂通过强化注气选井认识,优化注气工艺方案,累计完成注气29轮次,累计増油4.87万吨,形成费用2888万元,单井次注气成本较去年同期下降21万元,注气吨油成本593元/吨,较去年下降305元/吨。
面对油价“跌跌不休”的寒冬期,该厂是如何做到在保证产量稳定的前提下减掉注气成本的“赘肉”,练出降本增效的“人鱼线”呢?
“寒冬期,利润空间收窄,为进一步压缩注气成本,我们的挖潜思路由单项突进向全过程全节点优化转变,从油藏、工艺、管理等多方面入手,全面优化注气成本。”该厂总地质师任文博向笔者说道。
深化认识,增产有路
“年初以来,我们深化油藏认识,优化选井,通过差异化注气扩大单井储量动用,并取得了显著效果。尤其是十一区‘水上漂’再也不‘漂’了。”该厂开发研究所所长程洪告诉笔者。
塔河十一区油气分布不均匀,边底水上升快,易发生暴性水淹,开发难度大,被称为“水上漂”油藏。2015年,该厂加大对十一区暴性水淹井的注气力度,截止6月底,注气5口,贡献产量1464吨。
此外,该厂还对八区高含水水平井、十区南注水替油失效井优选潜力井加大注气力度,全年新增注气6井次,有效率83.3%,除去待评价井,平均单井半年增油437吨,累计增油2184吨;
科学管理,降本有道
“要度过不期而至的寒冬,更为科学的精细管理,才能击中‘效益靶’采好经济油。”程洪对笔者说道。
据了解,2015年该厂在设备优选环节,按照先电驱后混驱、不用柴驱的原则,上半年电及混驱的应用比例,由去年的50%,提高至今年的85.7%,提升了35.7%,预计全年降低注气成本326万元。
在管理运行环节,他们有选择地引入了承包机制,强化责任田管理。通过将注气伴水施工大包给注气施工队伍,单井伴水费用由大包前的10万元/井次,下降到2.8万元/井次,井组伴水由大包前的25万元/井次,下降到6.4万元/井次,上半年通过业务优化,节约注水成本115万元。
技术革新,创效有招
“要寻找降本潜力,自然离不开优良的工艺技术。”该所副所长刘毅说。
2015年该厂持续推广注气升压保护器工艺,据了解,该工艺平均单井租赁费用5.4万元,相比换井口单井次节约费用2.3万元,上半年应用3井次,节约费用6.9万元。
同时,该厂通过应用气水分注工艺,2015年因挂抽异常检泵井次较去年同期减少2井次,节约检泵费用56万元;泡酸减少6井次,节约费用12万元,累计节约费用68万元。
一笔笔真金白银节省下来后,该厂技术人员并不止步于眼前,不断酝酿新的降本增效方案。
“实践证明,注气成本继续优化的空间仍然很大,下半年,我们要力争实现吨油成本降低到500元。”程洪目光坚定地说道。
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