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来源:中国石化
作者:侯小鹏
时间:2016-03-22
2016年面对油田板块的“极寒期”,西北油田采油一厂顺势而为,组成的调研组6天时间,深入基层,与员工零距离,面对面,对每一个和成本支出有关的细节进行用“过筛”,为效益 “把脉”,挖潜“开方”收到220多个优化项目, 累计增效可达8000多万元,为采油一厂在“极寒期”破冰前行注入新动力。
这里油井不停歇
“YJ3-1、YJ3-3、YJ2X这几口高产油井,和其它十几口油井一样,产量高,有品质好,可以直接外销。但就是结蜡严重,稍不注意,这些井就会在短短的时间内罢工”。YJ2X井场巡检工姜涛边记录数据边向笔者介绍。
“只要油井生产,我们就停不下来,几乎不到一小时都要巡检一次,每天都是这样。一旦出现蜡堵,就要上报,联系热油车进行正注热油解堵作业,后续机械刮蜡作业,确保跃进片区高产井平稳生产”驻守在跃进二号处理站党员李海强说。
3月18日,在跃进片区,笔者看到的不是“寒冬期”部分片区的萧条现象,与此相反的是这里的热火朝天。
在寒冬期遇上“抢手货”这对于经理黄江涛来说,既喜有忧,喜得的是自己辖区的油井都是效益井,忧愁的是如何更好的发挥他们的潜能。
采油一厂采油管理三区是分公司高品质凝析油的主要产区,今年年初,该厂按照效益评价原则厂第一批次关井方案实施后,采油管理三区仅关井5口。依据该厂计划财务科2月单井效益测算,全厂371口有效益井,三区占63口(17%),以及增效效益1211万元,占全厂3221万元的37%。
63口效益井,日产凝析油达到380多吨,生产优品质的凝析油、天然气决定了该区生产潜力势头不减。
为了保证这些效益井的正常生产,该区采取四级承包责任制管理,将责任分节点细化至个人,强化基础资料录取,严格执行《采油一厂高产井管理办法》要求。利用缓冲罐严格控制外输液量平稳,每日跟踪单井化验含水变化,及时跟踪流量计异常情况并分析,确保单井产能最大化,效益最大化。
“现在在开的每一口油井都是效益井,我们要做的就是千方百计多产凝析油、2016年我们树立优化项目52个,预计增效达到2500多万元”采油三区经理黄江涛这样说道。
采油老区扬眉吐“气”
采油管理二区西达里亚区块是采油一厂的一个老区块,已经有27年的开发历史,油井产油能力普遍地下,经济效益往年在分公司排名属于后三。2016年,在油价持续低迷的情况下,该区所辖三叠系、九区奥陶系等区块,高压油气井达到28口,日产天然气达到125.4万方,寒冬期,天然气价格见好的情况下,天然气无疑成为增效的“顶梁柱”,这让采油老区重新让眉吐“气”。
S96井是采油管理二区的一口高产气井,井口压力36.5兆帕,日产气6万方。3月5日 因液控柜液压油渗透, 突然导致井下安全阀关闭。
监控人员接到远程监控报警后,第一时间组织人员现场排查,紧固设备。与此同时第一时间协调就近的扫线泵车进行油管打压,打开井下安全阀恢复了气井生产。全程仅用时1小时,利用最短的恢复了高压油气生产。
为保证高压油气井正常生产,该区梳理管理节点5大类,参数11个,严格要求现场落实,通过现场记录,完善相应台账等,做到各个部位专人把控,杜绝因主观因素造成的气量影响。
目前采油二区机械清蜡井30,正注井13口,1月至2月,管理三区自主开展清防蜡优化会议2次,累计优化清蜡12井次,正注扫线5井次,累计节约费用7.83万元。含蜡高压油气井,实行关井后扫线,下次开井时直接恢复生产,保证了天然气的生产时效,并有效减少了扫线井次。
“2016年我们要做的就是千方百计增加天然气产量,特别是九区处理站,要通过优化,是天然气处理量提升到80万方每天,今年我们梳理减费增效项目34个,累计增效可达550多万元”采油管理二区经理王海峰这样说道。
细化处理颗粒兼收
温度提高10度,每天增加轻烃3.2方,相当于增加经济效益xx万元。3月16日,在30万方天然气处理区,副经理苏德江对这个不用花钱而提高经济效益的好点子赞誉有加。
油气处理部作为采油一厂油气处理中枢,其精细化处理,提升产品质量,优化产品结构,对于提升经济效益有着至关重要的作用和意义。
该部凝稳定装置于2008年投产以来至今未进行过全装置停产检修,前期主要处理YJ片区车拉倒油,目前处理TP7流程来凝析油。在运行中存在车拉来凝析油进系统需通过补气建立压力运行,塔、管道、重沸器结盐严重,走液不畅情况,制约凝稳系统处理量。
技术人员经现场细致分析,装置处理瓶颈主要在二级缓冲罐至凝稳塔间走液流程,通过拆除二级分离缓冲罐出口流量计、补气管线改造、做好凝析油倒液、卸油站卸车、凝稳系统处理、外输相关衔接工作等措施,实现了凝稳装置凝析油处理能力大幅提升,目前日均最大处理量已由之前300方增至500方。
鉴于200万吨原稳来混液直接进入轻烃回收装置脱丁烷塔进行分馏,来液量直接影响轻烃、液化气产量的因素。
3月1日,该部技术人员与电厂联系开始对原油换热器来水进行提温,来水温度由102度提升至113度,同时将两套原油处理系统热量进行分配,保障2套系统原油加热后温度均达到68度,进原稳塔温度由前期60度升至65度,有力地提高了混烃拔出率,目前日产混烃13方左右,较前期日均增产混烃3.2方。
除了优化运行参数,该部还积极推进处理系统优化,今年年初30万方装置小膨胀机安装完毕,设计流程与现有膨胀机并联。3月8日,根据进站气量情况,技术人员停用一台原料气压缩机,采用单台原料气压缩机+小膨胀机运行模式,减少一台压缩机运行,降低电耗,目前新膨胀机运行平稳,制冷温度-80℃,转速71000。30万方装置单台压缩机运行,停运一台压缩机,年节约压缩机能耗及维护运行成本约300余万元。
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