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安庆石化港贮部下好优化创效“先手棋”

来源:中国石化新闻网

作者:吴德洪

时间:2017-03-31

    “今年一季度,锅炉实际运行1082小时,同比下降860小时,累计减少煤炭消耗1282吨,降本超过80万元。”拿着刚刚完成的统计报表,安庆石化港贮部锅炉装置工程师王翔仔细地算了一笔账。今年以来,港贮部针对严峻的效益形势,坚持“一切成本可控”理念,摸清家底,主动出击,群策群力下好优化创效“先手棋”。
 
    煤炭一直是港贮部成本控制的重点和难点,虽经过多年努力,他们在煤炭控制上积累了不少经验,也取得了很大成绩,但优化的脚步从未停歇,用他们自己的话说,“要让每一度蒸汽都发挥作用。”自从水路原油进厂量减少后,港贮部锅炉蒸汽主要用于管线处理、重质油罐加温、管线拌热等生产作业,总体用汽量不大。即使采取了集中用汽的管理模式,但受锅炉最低工艺负荷指标的限制,蒸汽过剩现象还是偶有发生,用不掉的蒸汽只能白白排放,提高蒸汽利用率也就成为锅炉优化工作的一道坎。工程技术人员通过对多年锅炉运行参数和设备状况的对比分析,在今年初将最低负荷工艺参数由每小时6吨调整为每小时3吨,从而彻底消除了蒸汽过剩现象。此外,他们还通过技术创新,收窄蒸汽使用范围,能不用蒸汽地方的尽量不用。去年大检修,在轻质油罐处理上,他们就尝试用工业水浸泡代替传统蒸汽蒸熏的处理方式,不仅达到了满意的清罐效果,而且节约了大量蒸汽,减少了油气挥发。经过总结完善,如今,“免蒸汽清罐工艺”在该部已得到广泛采用。
 
    在控制外购电成本上,他们也做足了功课。长期以来,港贮部至储运部的原油长输线在原油停止输转的情况下,需要轮流运行两台大功率原油泵,以循环的方式进行“活线”,确保管线流动性。“活线”不仅导致大量热能在循环过程中流失,而且机泵运行造成的设备损耗和电耗也十分惊人。今年2月,经过多方共同努力,他们采用介质置换的方式,顺利结束了沿袭多年的原油长输线“活线”做法,可年节省电费43万元。避峰就谷是他们坚持多年的降本举措,虽然目前油品输转装卸在时间上的调控余地越来越小,但他们还将年平谷段用电比例66%作为控制目标,通过自我加压实现降本。同时,变电所也加大了负荷和电压变动情况的监控力度,及时投入或切除电容器,防止无功电力倒送现象发生,力争通过用电力率因素的优化控制,获得供电方相应的经济补偿。
 
    在狠抓节流同时,他们把油品安全快进快出作为开源的主战场,全力以赴做大输转量。他们一方面加强设备隐患排查消缺力度,为装置安稳长满优运行提供基础保障;另一方面加强工艺纪律管理,加强各输转环节检查力度,从源头上防止计量、质量纠纷问题发生,保证了油品进出厂计划的不折不扣完成。特别是在刚刚开通不久的航煤水路出厂流程上,他们严格按照质量控制方案要求,从专业组到班组,层层落实责任,使每项控制措施得到有效执行,截止3月底,已圆满完成1万余吨航煤出厂任务。
 

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