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安庆石化:劳模创新助力清洁生产

来源:中国石化新闻网

作者:吴言森

时间:2017-04-06

    安庆石化港贮部“盛江宏劳模工作室”于2015年6月成立,以安庆石化劳模盛江宏的名字来命名。盛江宏劳模工作室成立以来,盛江宏带领6名成员立足实际生产,不断开展课题攻关,为企业的清洁生产增添助力。
 
    安全环保一“线”牵
 
    每到春雨绵绵、夏季暴雨,或者大检修瞬时产生较多污水时,安庆石化港贮部污水池的水位就会节节看涨,污水处理装置就会迎来“尖峰时刻”,作业部上下都会加班加点处理污水,确保达标排放。
 
    能不能将“尖峰时刻”,变得“可调可控”呢?盛江宏劳模工作室展开了课题攻关。
 
    降水,这是自然现象,不是劳模工作室可控的;检修也有进度,不能随意耽搁。盛江宏和工作室成员们将眼光落在了罐区的油罐上。近几年,随着仪长线敷设到安庆石化后,港贮部原油接卸量减少,原油罐出现了富余。
 
    经过实地察看和模拟操作,盛江宏劳模工作室建议在污水处理装置和罐区之间敷设一条管线,贯通污水池与原油罐。在降水较多时,将污水暂时储存进指定的油罐。待“尖峰时刻”一过,再分批处理罐内污水。港贮部采纳了这条建议。
 
    2016年4月,一条跨线在污水处理装置和原油管线之间敷设完成。5月起,长江流域持续降雨1个多月,随后,7月开始年度大检修,多台油罐清罐,瞬时的生产污水剧增。这期间,总共超过4000立方米的污水经过这条管线进了油罐暂存。然后,该部根据即时的污水处理能力,将油罐内污水切至污水池,达到了污水池水位可调节、污水处理节奏可控的课题攻关效果。
 
    自此,降水较多或者生产污水急剧增多时,该部可不再加班加点冒雨处理污水,安全生产更有保障;污水处理也变得从从容容,更加有助于清洁生产。
 
    应急抢修,滴油不漏
 
    “盛技师,031罐的罐根阀格兰盘根处依旧漏油严重!”2017年2月27日,当班职工巡检时发现031罐的罐根阀门盘根处漏油,紧固螺栓、更换盘根后还是漏油。
 
    031罐储存的油品是乙烯料,作为主输罐,031罐收付作业频繁。
 
    接汇报后,盛江宏与设备管理人员赶到现场。阀门盘根处,油品依旧流出,阀门下方积聚了一小滩。“不能眼睁睁地看着漏油,既流失效益,也有污染啊!况且,有生产计划,马上要收油,不能让设备带病运行。”
 
    生产不能延误,抢修更时不我待。只能更换罐根阀门了。
 
    罐根阀门,直接与油罐相连。更换阀门前,必须用水将罐内底部的油品垫起,开泵抽走罐内油品,更换阀门时罐内油品就不会流失,这样才能实现清洁检修。
 
    “走快速垫水流程!”
 
    快速垫水流程,是盛江宏劳模工作室的创新成果之一。在油罐需垫水时,快速垫水可大大缩短垫水时间,这对于分秒必争的应急处置尤为可贵。
 
    快速垫水流程于2016年初投用以来,以其快速又环保的能力成为该部应急抢修的“利器”。
 
    很快,垫水完成,开泵抽油,更换阀门。整个抢修过程滴油不漏,达到了“油不落地”的清洁检修标准。
 
    “眼里不揉沙”攻克难解之谜
 
    要说起这难解之谜,曾经困扰着港贮部罐区油泵房职工不少时间。
 
    事情,得从罐区柴油出厂作业说起。
 
    港贮部成品油出厂作业都是走专线,目的是防止串油与混油造成质量事故。0#车用柴油每次出厂都是走罐区的L52线。
 
    去年开始,罐区职工执行0#车用柴油出厂作业时,发现机泵偶发抽空现象。机泵发生抽空,会使机泵停运,油品出厂就得暂停,同时,也会造成成品油计量不准。
 
    盛江宏接作业部整改这一隐患的指示,带领劳模工作室成员成立攻关小组。在专业组的支持下,攻关小组从机泵运行原理,到现场全流程检查,发现每次油罐液位到2米左右、每小时流量超过240吨时,就会发生抽空现象。随即制定了液位到3米时,将机泵每小时流量由310吨降至260吨以下的应对措施,消除了抽空现象。
 
    现象消失了,可机泵为什么每到液位2米左右就抽空呢?原因没找到。而且,降低每小时流量也增加了电耗,与企业节能的清洁生产理念不符。港贮部并未止步,要求劳模工作室协助专业组找到这难解之谜的“谜底”。
 
    没找到原因,这也成了盛江宏“眼里的一粒沙”。
 
    眼里哪能揉沙!
 
    作为罐区的技师、流程的权威,盛江宏对罐区流程了如指掌。他觉得原因应该还是在罐区,只是暂时被忽略了。攻关的路,从来都不会一帆风顺,总有坎坎坷坷。全流程再走无数遍,依旧无所获。
 
    一天盛江宏站在劳模工作室门前,看到“创新”两个字,眼睛一亮。创新,创新,就要有新思路!他扩大思路,不再拘泥于L52线流程,而是和工作室的成员们一起,对其余柴油流程展开调查,终于找到了极其隐秘的“谜底”:与L52线相连的老L62线的膨胀阀阀芯脱落,无法关紧。
 
    更换膨胀阀后,机泵解脱了“束缚”,每小时流量恢复到最佳流量,既达到节能的清洁生产目标,又提高了油品出厂的效率,积极为企业创效益。
 

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