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茂名石化:“近邻择优排序”增强过渡料效益

来源:中国石化新闻网

作者:苏娟

时间:2018-05-18

    “在线指数仪AE405显示26.23g/10min,中化分析数据在控制范围内,可以切正式仓F501F生产K9026了。”5月3日10时,茂名石化化工分部聚丙烯车间3#装置造粒主操周丹东严格按照牌号切换单进行降解剂参数调整,仅用了65分钟就完成了融指跨度为23g/10min的牌号切换,比上次切换又节省了30分钟的过渡时间。

    高融指抗冲牌号K9026是3#聚丙烯装置使用降解法生产的产品,量产初期,存在牌号切换时间长,力学性能不稳定、模量偏低、产品质量不高等问题,产生的过渡料量大。2017年,车间对该产品进行了专题攻关,不仅调整控制方案,优化助剂配方及挤压机控制参数,更是加大专项培训力度,对每次量产进行经验总结,优化切换步骤,提高参数调控的精准度。多项举措同时进行,大大减少了产品过渡料,缩短切换时间。
 
    近年来,聚丙烯车间大力推行质量前置控制理念,全面修改完善车间的质量管理制度,建立六级质量监控体系,积极开展质量专项攻关,通过优化牌号切换顺序和操作步骤、固化生产方案、建立日优化台账,大幅度缩短切换时间,提升产品质量稳定性,减少过渡料的产生。
 
    “这次高流动性均聚产品PPH-MM50-S牌号切换的融指跨度比上次缩小了13g/10min,大家对工艺参数的调整幅度要多加注意,避免出现过调现象。”在牌号切换前的常规例会上,专区工程师陈伟清针对此次切换的“小变动”,明确了注意事项。
 
    聚丙烯车间作为分部新产品开发试产的“大户人家”之一,装置频频进行牌号切换已经成为一种常态,“如何精心操作以减少过渡料的产生”是其中的一项“必考题”。该车间在产品质量控制上不断地钻研、总结,根据装置年度排产计划进行合理的统筹规划,逐步改善生产方案,优化产品牌号的切换顺序,缩小切换牌号之间的融指跨度,大大降低了挤压机在切换过程中的“不适感”。
 
    “两个牌号之间的‘距离’越小,过渡的时间就会越短,同样的参数调整,更容易‘一步到位’。”每一位岗位主操对这次牌号的‘近邻调整’很是赞同。
 
    今年以来,该车间针对年度排产统筹,细化月度牌号生产计划,依据每个牌号产品的特性,进行‘近邻’择优排序,明显缩短了两者之间的‘路程’。今年前4个月,聚丙烯车间三套装置共进行牌号切换80余次,生产过渡料约1.9万吨,平均每次切换产生过渡料比2017年平均每次切换产生的过渡料约少20吨,增加效益约48万元。

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