6月4日,武汉石化联合二车间S Zorb(催化汽油吸附脱硫)装置装置再生器盘管取热流程改造项目成功投用。该项目不仅可将再生取热氮气全部回收,而且彻底解决了再生平台噪音问题,节能降耗环保效果明显。
一年前,S Zorb装置再生器频繁下料不畅,吸附剂结块,再生滑阀堵塞。为解决问题,车间通过技术改造,将再生取热介质由“取热水”改为“取热氮气”,再生取热系统得到有效优化。但由于没有再生取热氮气对应管线,就近利用氮气服务管线处冷氮,造成了取热氮气外排、氮气耗量增加,同时产生了较大的现场噪音。
今年5月29日,S Zorb装置实施再生器盘管取热流程节能降耗环保改造项目,将再生器取热氮气接点位置改为氮气电加热器入口管线处,氮气引出、返回点均设双阀加8 字盲板,同时为了应对取热量的波动对氮气出口温度的影响,在氮气返回线总管设置温度现场及远传。4日再生器氮气取热改造项目投用正常
该项目投用后,可回收装置的全部取热氮气,并充分利用了取热氮气后的热量,据测算,装置氮消耗平均每月降低约10万元,电消耗平均每月降低约5万元,每月可节约15余万元,同时现场噪声也彻底消除,达到环保、节能、创效的目的。
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