近日,塔河炼化公司1#常压焦化装置通过技术改造,把常压炉富余过热蒸汽引至焦炭塔作底盖机汽封用汽。此举不仅每月可节约蒸汽用量216吨,还降低了该装置能耗。
为了保护常压炉炉管不因超温遭到损坏,该公司1#常压焦化装置将常压炉内富余过热蒸汽通过焦化炉消音器直排,造成能耗浪费。通过流程梳理,技术人员发现焦炭塔底盖机汽封用汽需使用系统管网的1.0 MPa蒸汽,温度在420℃的过热蒸汽恰好可弥补这一空缺。今年4月,该装置完成常压炉富余过热蒸汽风险评估后,通过新增管线,将常压炉富余过热蒸汽引至焦炭塔底盖机处做汽封气。
该流程投用后,每小时可回收利用过热蒸汽0.3吨,全年节约1.0MPa蒸汽2628吨,按每吨170元计算,能省下44.7万元,同时还能将1#常压焦化装置的能耗下降0.13千克标油/吨。
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