受疫情期间成品油市场需求的影响,塔河炼化公司装置加工负荷较低,造成能耗大幅上升。该公司炼油一部硫磺装置在抗击疫情的同时,抓实节能管理工作不放松,做到精准控制、精心操作、精细管理。
精准控制降三剂。按照正常生产,1#硫磺装置每月换碱两次,2#硫磺装置每月换碱四次,装置低负荷运行期间,为节约碱液耗量,单元降低每月固定换碱频次,班组根据质量检验中心分析数据,进行更换碱液,从而降低碱液和催化剂耗量。
精心操作降蒸汽。1#硫磺装置依据运行负荷,优化调整干气、液化气脱硫塔贫液循环量,干气脱硫塔循环量由22t/h降至18t/h,液化气脱硫塔循环量由7.5t/h降至6.5t/h,从而降低了1#溶剂再生单元的运行负荷,节约1.0MPa蒸汽约0.5t/h。2#硫磺装置根据运行负荷,优化调整后,干气脱硫塔循环量由50t/h降至48t/h,液化气脱硫塔循环量由12t/h降至8t/h。两套硫磺装置通过优化操作节约1.0MPa蒸汽1.5t/h,日节约蒸汽成本约5760元。
精细管理停伴热。进入2月份以来,随着气温逐渐回暖,硫磺装置合理停用蒸汽伴热,做到工艺管线伴热实行全天停用,不带连锁仪表伴热白天停用,根据夜间气温变化适时投用,装置低压蒸汽耗量下降了2.5t/h,日节约蒸汽成本近9600元。
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