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来源:辽河石化
时间:2025-06-03
近日,作为生产执行系统的核心模块之一,辽河石化公司昆仑 MES 的日平衡模块即将投入正式运行,标志着辽河石化在昆仑 MES 系统研发中取得了突破性成果。这一凝聚智慧与汗水的创新成果,为公司的数字化转型注入了强大动力。
战略布局:锚定数字化转型新赛道
自今年 2 月份昆仑 MES 项目启动以来,公司领导高度重视,将其视为公司数字化转型的关键举措,给予了全方位的关怀和支持。生产运行部迅速行动,精心挑选基层单位的青年骨干,组建了一支专业能力强、创新意识高、勇于担当的昆仑 MES 研发团队。该团队不仅要配合大集中 ERP 上线提取数据,还肩负着昆仑 MES 系统研发的重任,为公司数字化转型筑牢基础。公司班子成员深入办公现场慰问研发团队,详细了解昆仑 MES 的工作内容,并对团队的辛勤付出和取得的成果给予了充分肯定,鼓励团队成员继续发扬 “ 碱蓬草 ” 精神,为公司数字化转型做出更大的贡献。
在技术路线上,研发团队采用 “ 双核驱动 ” 模式:一方面依托中石油统建系统框架,确保与集团公司 ERP 系统的无缝对接;另一方面针对公司特色装置开展个性化开发,形成自主知识产权技术包。这种 “ 标准化 + 定制化 ” 的融合创新,为后续系统推广奠定了坚实基础。
攻坚克难:突破技术瓶颈解难题
昆仑 MES 系统作为大集中 ERP 的基础数据来源,其研发过程充满了挑战。公司研发团队的前线人员横跨兰州、北京两大技术高地,以 “ 白加黑 ” 作战模式突破关键技术瓶颈。
研发初期,团队面临的首要挑战是实现各生产装置 MES 数据的自动化精准计算。在进行 MES 系统装置模型配置时,需充分贴合企业实际生产情况。然而,单纯依据生产物料清单构建的模型,难以保障数据计算的准确性。每次模拟日平衡都需要重新维护,且每次维护都需从零开始搭建。尤其是换线加工的特种油装置,因其工艺流程复杂,且一、二期 MES 上线单位缺乏可供借鉴的经验,增加了研发难度。面对这一难题,炼油三部技术骨干吴禹求勇挑重担,深入研究装置特点和生产流程,经过数次尝试和验证,成功研发出适用于辽河石化特种油装置的统计平衡体系。他表示: “ 当前正值中国石油数字化转型的关键时期,我们必须全力以赴,宁愿多付出一些努力,也要确保每一套装置的数据能够在 MES 中实现精准平衡。 ”
此外,从财务核算的角度来看,集团公司对研发团队提出了限制成品调合混罐使用范围、明确物料投入产出规则的要求,这无疑增加了日平衡的难度。同时,在计量系统升级改造期间,进出厂数据无法实现自动提取,需人工录入 MES 系统并进行公式验证,大幅增加了团队工作量。面对重重困难,研发团队凭借高度的责任感和使命感,连续奋战,守住了大集中 ERP 系统上线的关键节点。
成果丰硕:助力数字化转型显担当
在攻坚过程中,昆仑 MES 研发团队展现了不畏艰难、握指成拳的“碱蓬草”精神。经过数月的艰苦努力,团队取得了显著成果。截至目前,团队已编制物料清单 732 条,完成 1000 个移动关系、 1195 个节点、 534 条移动关系以及 2203 个数据模型的配置工作。昆仑 MES 系统日处理数据量最高可达 507 条,月均处理量达 1.1 万条;自动采集装置投入产出数据突破 9 万条,罐存数据达 1.1 万条,进出厂数据达 3.2 万条。昆仑 MES 日平衡数据占整个 ERP 前端数据的 80 % 以上,为大集中 ERP 系统的稳定运行提供了坚实的数据支撑。
公司将以此次研发成果为契机,进一步优化日平衡工作,增强科学性和高效性,形成长效机制,持续探索创新,不断提高生产管理的精细化水平,为实现高质量发展贡献更多的智慧和力量。
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