年初以来,西北油田采油三厂对T753CH井实施高压注水措施,使该井变成自喷井。截至目前,T753CH井已累计产油1723吨,按照国际油价每桶60美元计算,已增效353万元,成了高产高效井。
随着油井生产周期的不断延长,大多数注水替油井面临着近井剩余油动用程度高,继续动用难度大的问题。深化地质认识,搞清剩余油分布规律是挖潜的关键。
T753CH井多轮次注水替油后效果逐渐变差,注水压力最高达到13.2MPa,方水换油率由每立方米0.84吨下降到0.32吨。
初期,技术人员分析认为可以通过探底酸化实现改善生产状态。但这一措施在后期分析中被否决。重新分析后认为,该井井眼位于储集体边部,实施探底酸化不会有理想的增产效果。根据这一认识,针对前期注水指示曲线显示注水压力注至13MPa以上后,压力上涨明显走缓,有波及第二套油气储集体的可能,于是对该井实施大排量高压注水措施。
1月8日,该井实施大排量高压注水措施,周期注水量6000m3,最高注入压力14.25MPa,结果一口低产低效井变成了自喷高产井。截至目前,该井仍然自喷生产。
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